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修機(jī)|瀝青路面冷再生機(jī)行走泵輸入軸油封漏油故障排查

匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)

來源:匠客工程機(jī)械

1 故障現(xiàn)象

一款瀝青路面冷再生機(jī)工作 1000h 左右時(shí),出現(xiàn)分動(dòng)箱透氣塞處冒油現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)是行走泵輸入軸油封損壞漏油所致。

2 工作原理

瀝青路面冷再生機(jī)整車液壓系統(tǒng)共包括 2 部分,即行走液壓系統(tǒng)及輔助液壓系統(tǒng),如圖 1 所示。其中回油散熱部分為共用部分。行走液壓系統(tǒng)主要包括行走柱塞泵、分流閥及 4 個(gè)行走馬達(dá)等。輔助液壓系統(tǒng)主要包括開式柱塞泵、各動(dòng)作執(zhí)行元件液壓缸、疊加閥組等;回油散熱部分包括回油積流塊、液壓油散熱器、回油過濾器等。

輔助液壓系統(tǒng)中的開式柱塞泵為恒壓變量泵,其作用是向液壓系統(tǒng)執(zhí)行元件提供所需的壓力油,當(dāng)無執(zhí)行元件工作時(shí),出口壓力始終保持在 16MPa 左右。疊加閥組用于控制各執(zhí)行元件的動(dòng)作穩(wěn)定可靠。為了保證系統(tǒng)安全可靠,在疊加閥組內(nèi)安裝有安全閥,當(dāng)系統(tǒng)過載時(shí)安全閥打開溢流。

整機(jī)液壓系統(tǒng)中所有元件的殼體回油、輔助液壓系統(tǒng)中低壓側(cè)油均通過回油集流塊、液壓油散熱器、回油過濾器回到油箱。回油過濾器中裝有旁通閥,當(dāng)濾芯堵塞致其進(jìn)口壓力達(dá)到 0.35MPa 時(shí),旁通閥打開,保護(hù)系統(tǒng)安全。

3 故障排查

根據(jù)整機(jī)液壓系統(tǒng)工作原理分析認(rèn)為,發(fā)生行走泵輸入軸油封損壞漏油的原因可能有以下 3 個(gè):一是行走泵輸入軸油封存在質(zhì)量問題;二是殼體液壓油油溫過高,導(dǎo)致油封失效;三是殼體回油壓力高。針對(duì)以上可能產(chǎn)生故障的原因,本著由易到難的原則逐一進(jìn)行排查。

該設(shè)備采用世界知名品牌原裝進(jìn)口行走泵,質(zhì)量非常可靠,同時(shí)國內(nèi)其他設(shè)備應(yīng)用較多,很少出現(xiàn)油封質(zhì)量問題,因此暫時(shí)排除第一種可能。待設(shè)備正常工作 1h 左右,整機(jī)液壓散熱系統(tǒng)達(dá)到熱平衡后,檢測行走泵殼體處溫度為 95℃,符合系統(tǒng)要求,由此排除第二種可能。

在廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下更換了新的輸入軸油封,同時(shí)將系統(tǒng)中的吸油及回油過濾器清洗干凈并裝機(jī)試驗(yàn),設(shè)備工作正常。在整機(jī)液壓系統(tǒng)回油管路中 3 個(gè)不同位置(見圖 1,即測壓點(diǎn) 1、測壓點(diǎn) 2、測壓點(diǎn) 3)分別安裝好同品牌、同規(guī)格壓力表后啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),分別在冷車狀態(tài)(油溫 2℃時(shí))、工作狀態(tài)(油溫 50℃)各測量一次壓力,壓力檢測結(jié)果見下表 1 和表 2。

以上數(shù)據(jù)是在回油過濾器無堵塞狀態(tài)下的測量結(jié)果,行走泵殼體回油壓力(測壓點(diǎn) 1 處)均未超過標(biāo)準(zhǔn)值 0.5MPa,符合行走泵殼體壓力要求。

4 故障分析

隨著瀝青路面再生機(jī)工作時(shí)間的增加,回油過濾器堵塞會(huì)越來越嚴(yán)重,直至測壓點(diǎn) 3 處的壓力達(dá)到 0.35MPa 時(shí)旁通閥打開。測壓點(diǎn) 3 處的壓力增大后,測壓點(diǎn) 1 處的壓力也會(huì)相應(yīng)增加。由計(jì)算可知,在冷車狀態(tài)下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速700r/min(怠速)時(shí),殼體回油壓力為 0.49MPa 左右,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 2000r/min(額定轉(zhuǎn)速)時(shí),殼體回油壓力可達(dá)

0.73MPa 左右。

分析認(rèn)為,在冷車狀態(tài)發(fā)動(dòng)機(jī)怠速時(shí),行走泵殼體回油壓力 0.49MPa,符合要求。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的升高,行走泵殼體回油壓力逐漸增大(最大達(dá) 0.73MPa),嚴(yán)重超出標(biāo)準(zhǔn)值 0.5MPa,從而導(dǎo)致行走泵油封損壞。

5 改進(jìn)措施

針對(duì)該機(jī)行走泵殼體回油壓力有時(shí)出現(xiàn)過高現(xiàn)象,我們采取了以下 2 項(xiàng)改進(jìn)措施:一是在行走泵殼體處增設(shè)壓力傳感器,并將其壓力信號(hào)引入發(fā)動(dòng)機(jī)控制器,當(dāng)殼體回油壓力達(dá)到0.5MPa 時(shí),讓控制器限制發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速繼續(xù)增加,從而保證殼體壓力符合要求。二是殼體壓力達(dá)到 0.5MPa 時(shí),讓控制器發(fā)出報(bào)警信號(hào),以提示駕駛員更換或清洗回油過濾器。按照上述方案改進(jìn)后,我們對(duì)該款機(jī)型進(jìn)行長時(shí)間全負(fù)荷試驗(yàn),其再?zèng)]有出現(xiàn)行走泵輸入軸油封損壞漏油問題。

作者:周廣福 王燕 郝莉 位翠翠

來源《工程機(jī)械與維修》2019年第6期

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